TPM改善周
自主维护,全员参与
9月第四周,为持续推进精益改善项目进度,有效提升改善效果,重庆基地组织开展“TPM改善周”项目。本次改善项目由精益改善主任工程师李红统筹,设备主任工程师李俊平带队,精益老师金艳培训指导。
培训赋能
9月23日上午,工厂总经理、各部门负责人及项目团队到场参加精益老师金艳开展的《TPM全员自主维护》培训,课程主要讲解了TPM全员生产性维护的概念及改善常用的精益工具。培训现场,根据前期维修记录和调研结果确定了本次改善的主题为计量秤TPM改善。
改善过程及成果汇报
改善团队根据三级柏拉图分析得出4号计量秤故障异常停机次数最多,通过对拆机前后进行5WHY分析,输出了设备拆机计划、点检标准和改善对策等。
历经争分夺秒的5天现场实践及反复调试,计量秤设备异常停机故障问题得到有效改善。改善团队梳理了本次改善周未能及时完成的问题点并制定了30天行动计划,由专人实施跟进。
改善效果对比
1、计量秤平台整体清洁维护
改善前
改善后
改善前:设备表面覆盖大量灰尘,环境脏乱差,灰尘增加了故障风险,遮盖问题点;
改善后:设备表面光亮整洁,改善了设备环境,降低故障率,暴露可能存在的问题。
2、齿轮箱可视化改善
改善前
改善后
改善前:齿轮箱箱体无法观察到内部齿轮、皮带运行以及磨损情况;
改善后:箱体外壳开出透明窗口,方便点检内部齿轮、皮带运行及磨损情况。
3、软连接标准化
改善前
改善后
改善前:软连接安装不规范,易导致计量秤受力,影响下料精度;
改善后:明确软连接安装标准,并将安装位置可视化。避免软连接过长造成浪费,避免计量秤受力。
导师点评
金艳老师对本次的改善成果给予肯定,并对后续的工作开展提出了三点要求:
1、转变思想,要从被动式管理转为主动式管理;
2、全员参与,一线员工要掌握基础性维护工作,技术人员要将重点放在研究设备和提升技能上,根据生产需求引进更为先进、适合的设备;
3、持续推进,改善周结束了,但改善工作才刚开始,后续各部门要协同推广,将改善结果融入日常管理中。
总经理寄语
总经理鲍高飞对本次改善周的进步给予肯定,改善的路上一定不是一帆风顺的,但改善团队用实际行动展示出了攻坚克难的决心。最后,总经理强调,改善初见成效,我们要以本次改善周为起点,逐步推动全设备的改善工作。